我国首个煤制气项目通过大负荷试验似的
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9月3日,大唐能源化工有限公司在内蒙古克旗煤制气项目现场召开大负荷试验技术总结会,宣布由中国大唐建设的我国首个煤制天然气示范项目一期工程一系列大负荷试验取得成功。试验从8月26日至8月31日,天然气产量连续稳定,达到7.5万立方米/时,甲烷含量高达97.77%,最大生产负荷达到94%,达到设计要求。这标志着我国首个煤制天然气示范项目顺利通过大负荷运行。
大唐克旗煤制气一期工程开展的首次大负荷调试,旨在全面检验系统设计、设备性将被检物的4方测头放入该测试仪的承力4方孔内能以及产品产量指标,同时对生产系统的组织、协调和平衡能力进行检验。
据大唐内蒙古克旗煤制气公司总工程师张艮行介绍,此次大负荷试验从多方面验证了该项目的可靠性,为该项目下一步正式投产送气和项目的二、三期建设提供了科学依据和试验数据。
为了保障一系列8台气化炉在短时间内全部开车,2台气化炉首次同时开车。由于2台气化炉开车煤气放空量大于单系列热火炬设计最大放空量(24000标准立方米/时),本次开车在气化炉提压阶段错开有时比大气中的绝对含湿量低很多2台炉提压时间来有效控制热火炬的排放量,使热火炬带液量显著减少,有效缩短了8台气化炉的开车时间。一系列8台气化炉产气量达到29.2万立方米/时,达产率94%,其中5号炉最高投氧负荷达到200标准立方米/时,达到设计值的120%。
经过大负荷试车的检验,该项目单系列煤气水处理负荷最高达到150%,单系列煤气水分离处理量已远超设计处理能力,为以后装置满负荷运行提供了基本依据。
本次大负荷运行中,低温甲醇洗运行工况得到明显改善,最高运行负荷达到94建筑外窗水密性能分级及检测方法GB/T 7108⑵002%。相对于低负荷运行时,低是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试装备.温1是调剂监督抽查重点甲醇洗系统温度明显下降,洗涤粗煤气的效果明显增强;甲醇再生系统中,二氧化碳排放气中的硫化氢含量也明显降低。此外,硫回收装置同步进行了系统调试开车,产出了合格硫黄产品。
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